玻璃加料机中冲头凸轮的运动可分五个过程:
A 冲头吸入开始, 冲头加速上升行程产生料滴头部的形状。
B 冲头吸入过程中;冲头匀速行程控制料滴的颈部形状。
C 自重时间,冲头处于上死点不动的情况下形成了料滴的中间部位,由于冲头凸轮使冲头上死点不运动,料滴仅仅因自重而延伸。
D 冲料开始及下降过程中;冲头缓慢下冲的行程料滴始终继续延伸。E 冲料结束,冲头加速下冲的行程,快速挤出玻璃形成料滴的尾部。
用吸收法消除玻璃中气泡
气泡是玻璃中的常见缺陷,其产生的原因很多,有熔化能力不足,玻璃加料机维修,温度不够造成的,有澄清不良消除不掉的,也有耐火材料产生的,还有成型时供料操作不当带来的.本文讨论我公司1号玻璃窑炉生产高白料玻璃瓶时消除气泡的做法.
气泡的产生及消除过程
1号玻璃窑炉是座燃煤蓄热室马蹄焰池炉.在设计上采用小动量比,倾斜底板小炉结构,深澄清池,倾斜上升式流液洞与上升料道,无工作池,该窑炉冷修改造后生产高白料玻璃瓶,投产后发现制品上带有气泡,有圆形的,椭圆形的和表面薄皮气泡,玻璃加料机,数量0个23/!左右,严重影响产品外观质量.起初,我们按排出法的思路采取措施:提高熔化温度,降低熔化率,玻璃加料机OEM加工,将火焰空间辐射温度逐步提高,出料量也降低,结果气泡数量增加到523/!,直径增大薄皮气泡增多;提高配合料气体率,加大澄清剂用量,气体率提高,但气泡并未减少;加大助熔剂的引入量,仍无明显效果.面对制品上越来越多的气泡,我们意识到“吸收法”的思路才可能是正确的.于是,将熔化温度降低后气泡数量减少。后又降到0个23/!,接着改进加料机实现薄层裹入式加料,继续降低熔化温度,出料量控制合适,终气泡数量稳定,直径减小。
姓名: | 祁世田 ( 销售经理 ) |
手机: | 13953467877 |
业务 QQ: | 4315248 |
公司地址: | 山东省德州市陵城区前孙镇鲍家闸北80米 |
电话: | 0534-5222285 |
传真: | 0534-5233098 |